Komplexní obnova ETU II
V rámci projektu komlexní obnovy elektrárny ETUII došlo mimo jiné k úplné výměně zařízení kotelny všech čtyř bloků. Naše společnost formou subdodávky pro výrobní partnery IVITAS, a.s. a Vítkovice power engineering navrhla základní design granulačních kotlů spalujících hnědé uhlí tak, aby byly splněny předepsané parametry. Mezi lety 2010 a 2012 pak došlo k realizaci všech čtyřech bloků a garančním testům. Tyto prokázaly úspěšnost projektu, na kterém se podílela řada českých společností. V roce 2012 získala na strojírenském veletrhu v Brně společnost Vítkovice power engineering zlatou medaili právě za tento parní kotel.
Parametry jednoho výrobního bloku
- Jmenovitý elektrický výkon bloku 200 MW
- Regulační rozsah výkonu 50 – 105 %
Parametry kotle
- Jmenovitý tepelný výkon kotle 437 MW
- Jmenovité množství přehřáté páry 547 t/h
- Maximální množství přehřáté páry 575 t/h
- Tlak přehřáté páry 18,1 MPa
- Teplota přehřáté páry 575 °C
- Tlak přihřáté páry 3,6 MPa
- Teplota přihřáté páry 580 °C
- Teplota napájecí vody 251 °C
- Rozsah výkonu bez stabilizace s dodržením jmen. parametrů 50 – 105 %
- Emisní limit NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek, použitím samotných primárních opatření pro snížení emisí NOx
Hlavní rozměry kotle
- Šířka 18 m, hloubka 32 m, výška 59 m.
Naše zodpovědnost v projektu
Náším úkolem byl návrh kotle a vytvoření podkladů pro základní design v následujícím rozsahu.
- Návrh geometrického uspořádání ohniště.
- Návrh primárních opatření na snížení tvorby NOx a pásmování vzduchu a paliva.
- Návrh spalovacího režimu tak aby vyhovoval z hlediska plnění garantovaných parametrů v celém rozsahu výkonu a provozu bez struskování.
- Prověření konceptu spalovací komory a návrhu spalování a denitrifikace pomocí CFD
- Vytvoření technických podkladů pro dodávku mlýnů a třídičů uhelného prášku.
- Návrh nového řešení obratového třídiče uhelného prášku a prověření konceptu pomocí CFD.
- Návrh práškovodů a práškových hořáků.
- Návrh vzduchového a spalinového traktu kotle včetně ventilátorů.
- Návrh traktu recirkulace spalin včetně ventilátoru.
- Zpracování specifikace polní instrumentace systému MaR pro mlecí okruhy a vzduchospalinový trakt kotle.
- Zpracování projektu algoritmů řízení mlecích okruhů, vzduchového režimu a recirkulace spalin.
- Návrh systému snížení nedopalu ve škváře recirkulací spalin výsypkou a prověření konceptu pomocí CFD.
- Analýza nestacionárních i kritických stavů kotle a návrh opatření.
- Návrh systému monitorování stability hoření, projekt algoritmů pro zavedení do ŘS.
- Vytvoření podkladů pro zpracovatele realizačních projektů souvisejících profesí.
- Seřízení a optimalizace spalovacího režimu kotlů.
- Účast při garančních testech.
Uplatněním našeho dlouholetého know-how se nám podařilo dosáhnout limitu NOx 200 mg/m3 za referenčních podmínek bez nutnosti využít sekundárních opatření pro denitrifikaci, výsledku, který již není jednoduchý a proto si ho jako odborníci v této oblasti velmi ceníme.
Ukázky z přípravy a průběhu projektu
Následuje několik ilustrací z průběhu projektu, větší množství ukázek naleznete v galerii.
| Ukázka z animace CFD prací, predikce tvorby NOx v komoře. |
| Ukázka z animace CFD prací, tepelné toky do stěn komory. |
| První kotel prošel garančními testy. |
| Blok A, ukázka emisních dat při testech výkonových hladin a trendů. |
| Vítkovické noviny, hlavní strana. Kotel získal ocenění na strojírenském veletrhu. |
| Strojírenský veletrh, hlavní projekční partneři oceněného produktu. |